ODE電磁閥的故障分析與排除有哪些?
(1)ODE電磁閥由于插頭組件的接線插座(基座)老化、接觸不良以及電磁鐵引線脫焊等原因,比例電磁鐵不能工作(不能通入電流)。此時可用電表檢測,如發(fā)現(xiàn)電阻無限大,可重新將引線焊牢,修復(fù)插座并將插座插牢。
(2)ODE電磁閥線圈組件的故障有線圈老化、線圈燒毀、線圈內(nèi)部斷線以及線圈溫升過大等現(xiàn)象。線圈溫升過大會造成比例電磁鐵的輸出力不夠,其余會使比例電磁鐵不能工作。
對于ODE電磁閥線圈溫升過大,可檢查通入電流是否過大,線圈漆包線是否緣不良,閥芯是否因污物卡死等,查明原因并排除之;對于斷線、燒壞等現(xiàn)象,需更換線圈。
(3)ODE電磁閥組件的故障主要有銜鐵因其與導(dǎo)磁套構(gòu)成的摩擦副在使用過程中磨損,導(dǎo)致閥的力滯環(huán)增加。還有推桿導(dǎo)桿與銜鐵不同心,也會引起力滯環(huán)增加,必須排除之。
(4ODE電磁閥)因焊接不牢,或者使用中在比例閥脈沖壓力的作用下使導(dǎo)磁套的焊接處斷裂,使比例電磁鐵喪失功能。
(5)導(dǎo)磁套在沖擊壓力下發(fā)生變形,以及導(dǎo)磁套與銜鐵構(gòu)成的摩擦副在使用過程中磨損,導(dǎo)致比例閥出現(xiàn)力滯環(huán)增加的現(xiàn)象。
(6)ODE電磁閥有故障,導(dǎo)致比例電磁鐵不工作。此時應(yīng)檢查放大器電路的各種元件情況,消除比例放大器電路故障。
(7)ODE電磁閥連線斷線或放大器接線端子接線脫開,使比例電磁鐵不工作。此時應(yīng)更換斷線,重新連接牢靠。
2.ODE電磁閥故障分析與排除
ODE電磁閥由于比例壓力閥只不過是在普通的壓力閥的基礎(chǔ)上將調(diào)壓手柄換成比例電磁鐵,因此,普通壓力閥所產(chǎn)生的各種故障,它也會產(chǎn)生。普通壓力閥的故障原因和排除方法也*適用于對應(yīng)的比例壓力閥(如溢流閥對應(yīng)比例溢流閥),可參照進行處理。此外還有如下幾種故障。
(1)比例電磁鐵無電流通過,使調(diào)壓失靈。此時可按上述“1比例電磁鐵故障”的內(nèi)容進行分析。發(fā)生調(diào)壓失靈時,可用電表檢查電流值,斷定究竟是電磁鐵的控制電路有問題,還是比例電磁鐵有問題,或者閥部分有問題,再對癥處理。
(2)ODE電磁閥的電流為額定值,但壓力點兒也上不去,或者得不到所需壓力。圖166所示為比例溢流閥,在比例導(dǎo)調(diào)壓閥1(溢流閥)和主溢流閥5之間,仍保留了普通導(dǎo)式溢流閥的導(dǎo)手調(diào)調(diào)壓閥4,在此處起安全閥的作用。
當(dāng)閥4調(diào)節(jié)壓力過低時,雖然比例電磁鐵3的通過電流為額定值,但壓力也上不去。若閥4的設(shè)定壓力過低,則導(dǎo)流量從閥4流回油箱,使壓力上不來。此時應(yīng)將閥4的調(diào)定壓力比閥1的zui大工作壓力調(diào)高1MPa左右。
(3)ODE電磁閥的電流已經(jīng)過大,但壓力還是上不去,或者得不到所要求的壓力。此時可檢查比例電磁鐵的線圈電阻,若遠小于規(guī)定值,那么是電磁鐵線圈內(nèi)部斷路了;若電磁鐵線圈電阻正常,那么是連接比例放大器的連線短路。此時應(yīng)更換比例電磁鐵,將連線接好,或者重繞線圈裝上。
(4)ODE電磁閥使壓力階躍變化時,小振幅的壓力波動不斷,設(shè)定壓力不穩(wěn)定。產(chǎn)生原因主要是比例電磁鐵的鐵芯和導(dǎo)向部分(導(dǎo)套)之間有污物附著,妨礙鐵芯運動。另外,主閥芯滑動部分黏有污物,妨礙主閥芯的運動。由于這些污物的影響,滯環(huán)有所增大。在滯環(huán)的范圍內(nèi),壓力不穩(wěn)定,波動不斷。另個原因是鐵芯與導(dǎo)磁套配合副的磨損,間隙增大,也會出現(xiàn)所調(diào)壓力(通過某電流值)不穩(wěn)定的現(xiàn)象。